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本期6S工作開(kāi)展了“最美辦公室”活動(dòng),該活動(dòng)由新益為顧問(wèn)機構(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新益為”)王老師負責指導。本活動(dòng)共有七個(gè)團隊參與,分別是辦公室一組、辦公室二組、辦公室三組、焊機車(chē)間、包裝車(chē)間、佳奔車(chē)間、裝配車(chē)間。在王老師的組織下,大家熱情高漲地對辦公室衛生死角、辦公桌死角、電線(xiàn)布局、文件擺放等問(wèn)題進(jìn)行了整改。最后對本次活動(dòng)進(jìn)行了評比,辦公室一組、辦公室二組、包裝品質(zhì)組分獲活動(dòng)一、二、三等獎。
“最美辦公室”活動(dòng)成果展示
本期品質(zhì)版塊,主要針對來(lái)料品質(zhì)、品質(zhì)巡檢記錄標準化、巡檢合格率三項工作進(jìn)行了輔導。對于巡檢合格率進(jìn)行了詳細的數據分析,拆解到了每臺設備、每名操作員工,通過(guò)數據可以看出,品質(zhì)表現不良的設備或操作人員比較固定。本期在新益為彭老師的組織下成立了異常處理小組,該小組職責為對于現場(chǎng)品質(zhì)問(wèn)題,做出迅速響應,針對品質(zhì)問(wèn)題給出行動(dòng)對策,并分析其產(chǎn)生原因。小組成立后,立即展開(kāi)了“產(chǎn)品油污染”的分析與處理。
異常小組成立
本期效率版塊,針對包裝車(chē)間問(wèn)題進(jìn)行了分析,方案整理。包裝車(chē)間是全廠(chǎng)產(chǎn)品產(chǎn)出的最后一道工序,但是由于產(chǎn)能不匹配,導致大量的在制品堆積,經(jīng)過(guò)分析發(fā)現,該車(chē)間效率主要存在人員分配不合理、工藝順序不合理、員工技能差異大、品質(zhì)檢查圍堵工位多等問(wèn)題,從而產(chǎn)生大量的等待時(shí)間及檢查返修時(shí)間。針對以上問(wèn)題,新益為周老師提出了工藝重新整合,產(chǎn)線(xiàn)重新布局等措施、并且計劃導入生產(chǎn)規格書(shū)、工位規格書(shū)來(lái)固定每工位的操作工藝、工時(shí)等來(lái)提高效率。
包裝車(chē)間改善后布局圖
建立生產(chǎn)有序、管理順暢,操作規范,士氣高昂、高質(zhì)量、低成本、短交期的作業(yè)現場(chǎng);
為企業(yè)規劃設計一套由內到外的形象升級,外觀(guān)視覺(jué)價(jià)值體現、內在的管理內涵體現;
全員參與設備管理高產(chǎn)出和低成本運營(yíng),提升設備管理能力,維護能力,提高效率
構建班組生產(chǎn)管理體系、循環(huán)評價(jià)、人才育成、持續改善、績(jì)效管理、文化養成體系;
提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本、縮短交期、增加利潤,讓管理更系統科學(xué),執行力更強
對工廠(chǎng)的各個(gè)組成部分進(jìn)行合理安排,以提高生產(chǎn)效率、降低成本、優(yōu)化物流、改善工作環(huán)境等